|
在矿山开采过程中,废水处理和回用一直是备受关注的问题。然而,当前不少矿山面临着废水回用率低、处理成本高的困境,这背后与在线悬浮物水质监测仪的校准问题密切相关。下面迈德施悬浮物水质检测仪厂家为您详细讲解下! 
客户痛点:精度漂移导致资源浪费 某矿山的废水含有高浓度的重金属悬浮物,像铅、锌等。这些重金属悬浮物的浓度会随着采矿进度发生很大的波动。但该矿山一直按照每月一次的频率对在线悬浮物水质监测仪进行校准。由于仪器长期受到重金属的吸附影响,其精度出现了漂移。经过实际检测发现,仪器的检测偏差超过了18%。这就导致了仪器常常误判废水浓度偏高,使得大量实际上已经达标的废水无法实现回用。据统计,该矿山每年因为这种误判,浪费的水资源以及额外产生的处理成本超过了7万元。这不仅造成了资源的极大浪费,也增加了企业的运营成本。 场景适配校准频率:与产线同频校准 ![1761792495448813.jpg 1761270454720922[1].jpg](http://www.xuanfuwujianceyi.com/ueditor/php/upload/image/20251030/1761793542870975.jpg)
为了解决上述问题,针对高重金属悬浮物的特殊场景,需要将在线悬浮物自动传感器的校准频率提高到“跟产线同频”,也就是每班次校准2次。当采矿量超过设计值的1.2倍时,还需要增加检测次数。这种校准方式就如同给仪器安装了一张“产线同步校准卡”,能够实时匹配采矿节奏带来的浓度变化。因为采矿过程中,不同阶段产生的废水重金属悬浮物浓度差异很大,如果校准频率过低,就无法准确反映实际情况。而跟产线同频校准能够让仪器及时适应浓度的变化,保证检测的准确性。 调整后效果:各项指标显著提升 ![1761792503722963.jpg 1760324101856225[1].jpg](http://www.xuanfuwujianceyi.com/ueditor/php/upload/image/20251030/1761793542863568.jpg)
经过调整校准频率后,仪器的检测误差稳定在了±5%以内。这一显著的改善带来了一系列积极的效果。首先,矿山废水的回用率从原本的50%大幅提升至85%。这意味着更多的水资源得到了有效的利用,减少了对外部水资源的依赖。其次,在成本方面,每年节省的水资源以及处理成本达到了5.8万元,大大降低了企业的运营成本。同时,重金属去除率稳定在99.5%,无论是排放水还是回用水的水质都达到了标准,既满足了环保要求,又实现了资源的高效利用。 跟产线同频校准是关键 
通过这个案例可以清晰地看出,在含高重金属悬浮物的矿山废水场景中,在线悬浮物水质监测仪采用“跟产线同频校准”的方式比“常规月校准”更加实用。它是提高废水回用率、降低成本的核心所在。对于其他面临类似问题的矿山企业来说,这无疑是一个值得借鉴的经验。欢迎随时咨询迈德施悬浮物水质传感器厂家,根据实际场景合理调整校准频率,实现资源的高效利用和企业的可持续发展。
|